腐蝕原因分析和進(jìn)料優(yōu)化設計根據現場(chǎng)使用情況和檢測分析,設備產(chǎn)生腐蝕的主要原因是加98%硫酸方式不正確。檸檬酸鈣酸解過(guò)程是放熱反應.同時(shí)濃硫酸稀釋時(shí)要放出大量的熱。溫度與反應速度成正比,反應速度很快,所以要控制料溫和升溫溫度。在料液表面加入濃硫酸,濃硫酸不能及時(shí)被稀釋?zhuān)弦荷喜砍霈F溫度較高和硫酸含量較大的現象,溫度和含量不容易控制。同時(shí)濃硫酸與水反應劇烈,大量液體飛濺到設備的筒壁和攪拌軸上,此時(shí)的液體中硫酸含量比較高(質(zhì)量分數18%~4O%).在此條件下,設備腐蝕速度明顯加快通過(guò)對檸檬酸酸解高溫高壓反應釜重新設計,設備材質(zhì)重新選材,并改變濃硫酸的進(jìn)料方式,以解決因局部硫酸含量過(guò)高所引起的設備腐蝕問(wèn)題。
根據表1檢測的數據,為避免檸檬酸酸解高溫高壓反應釜被腐蝕,在加入濃硫酸時(shí),要及時(shí)稀釋濃硫酸的含量,并使檸檬酸鈣酸解過(guò)程勻速進(jìn)行,減少高含量硫酸與設備接觸的機率
1)對檸檬酸酸解高溫高壓反應釜系統重新設計(圖2),加大高溫高壓反應釜的容積和提高控制水平。根據檸檬酸目前的產(chǎn)能,系統設計3臺100m的高溫高壓反應釜,設備型號4)4.5mx9.5m,平均有效壁厚l5.20mm。在此釜內,濃硫酸與物料可以混合并反應,釜中硫酸質(zhì)量分數降到3%~5%。在泵的出口安裝pH檢測儀,通過(guò)控制系統控制,符合工藝要求的物料去下一工序的壓濾閥.不符合工藝要求的物料通過(guò)回流閥返回高溫高溫高壓反應釜圜。
根據表1檢測的數據,為避免檸檬酸酸解高溫高壓反應釜被腐蝕,在加入濃硫酸時(shí),要及時(shí)稀釋濃硫酸的含量,并使檸檬酸鈣酸解過(guò)程勻速進(jìn)行,減少高含量硫酸與設備接觸的機率
1)對檸檬酸酸解高溫高壓反應釜系統重新設計(圖2),加大高溫高壓反應釜的容積和提高控制水平。根據檸檬酸目前的產(chǎn)能,系統設計3臺100m的高溫高壓反應釜,設備型號4)4.5mx9.5m,平均有效壁厚l5.20mm。在此釜內,濃硫酸與物料可以混合并反應,釜中硫酸質(zhì)量分數降到3%~5%。在泵的出口安裝pH檢測儀,通過(guò)控制系統控制,符合工藝要求的物料去下一工序的壓濾閥.不符合工藝要求的物料通過(guò)回流閥返回高溫高溫高壓反應釜圜。